汽车配件制造业案例客户简介
浙江某汽车配件制造企业创建于1993年,占地面积50000平方米,现有员工1000余人,专业技术人员120多人。不断致力于研发、生产电机用换向器,目前有1500多个规格。
空压机4台
总功率414kw
空压机电费230万每年
问题一:气站产气效率低
据现有监控数据气站年产气耗电:191.8万 kwh
一级能效标准相同单耗为年产气耗电:128.8万 kwh
提高气站产气效率,可达年节电量:63万 kwh
问题二:管理不严谨导致浪费
非工作时段用电占比 4.92%,年耗电 9.5万kwh
非工作时段产气量占比 4.7%,年多产气 66.5万m³
问题三:漏气浪费严重
漏气流量22.86m³/min,占产气量42.3-67.2%
预估年因漏气损失电费100万元。
问题四:供气压力偏高
气站供气压力6bar输出,终端实际用气5bar
供气压力每降低1bar,可节约电能6.6%
气站供气压力调节到5.5bar,预计年可节电7万kwh
一、具体实施
通过合理有效的治理方案,进行节能改造
①.漏气监测:通过远程计量装置实现动态能耗信息监控,能够及早预防和发现能源浪费和安全问题。
②.漏气治理:针对已经发现的漏气问题给出专业的治理方案包括:管道调整、气站的重新规划、供气时间的调整,实现治理。
③.实现治理:进行管道调整、气站规划、供气调节,实现治理节能一步到位。
二、检验调整
利用分级计量统计云平台数据,通过能效数据对比,找出并展示节能空间。进行检验调整
三、管理维护
针对公司关键设备的能源效率使用情况,应建立专项监测效能管理机制,利用最新节能技术来实现管理维护。
改善压缩空气系统,实现每年节能降耗70%,节能约84万kwh
每年改善减少漏气导致的电费损耗约70万电费
食品加工业案例客户简介
浙江一鸣食品股份有限公司,创办于1992年,是一家从事奶牛养殖,乳制品、烘焙生产和销售于一体的农业产业化国家重点龙头企业。被任命为第一批国家星火计划龙头企业技术创新中心、全国服务新农村建设百佳民营企业、 浙江省消费者信得过单位、浙江省农业科技企业等诸多荣誉。
预包装食品兼散装食品的批发兼零售
2200万KW·h
传统的能源管理模式,已经不能满足企业日益发展的需要。
企业高管:传统能源管理模式下,无法准确知晓能耗情况,降本增效任务无法开展。
能耗经理:能源统计报表无实质性作用,落后的统计方式导致统计效率大幅降低。
值班电工:人工巡检厂房,无法准确察觉问题。同时,能源统计报表填写耗时耗力效果甚微。
一、能耗实时掌控
通过远程计量装置实现动态能耗信息监控,能够及早预防和发现能源浪费和安全问题。
二、分类分项计量
对能源实行分项分类计量,能够客观反映各个层级和进行能耗拆分管理,为管理者在各个节能环节中提供重要依据。
三、能耗数据对比
利用分级计量统计云平台数据,建立能效标杆。通过能效数据对比,找出并展示节能空间。实现节能空间量化。
四、能耗分析挖掘
利用能效数据对比成果,建立标准能效体系,通过标准能效指标进行深度节能空间挖掘。
五、设备能效管理
针对公司关键设备的能源效率使用情况,应建立专项监测效能管理机制,利用最新节能技术来实现设备节能改造的置换。
原有值班每班电工由4人减少至2人;
通过实时监控,减少由管理导致的能耗问题,降低能耗10%;
通过项目成功的实施获得政府信息化系统建设补贴;
清晰制定了年降目标,实施收益达百万元。
印刷行业案例客户简介
浙江某印务有限公司创办于1997年,历经14年多的发展,现已是一家集包装设计、印刷制版、高端印刷、包装制造、印后加工为一体的一家中外合资福利企业,历年来被评为永嘉县明星企业(2011年巨龙企业)、温州市印刷包装龙头企业。
高端印刷、包装制造等
空压机年耗电48.4万kwh
供气管道年耗电30.3万kwh
①.更换空压机,系统最大供气流量提升 0.3m³/min,提升 3.4%;
②.经过供气管道优化,系统最大供气量再提高 0.9m³/min,提升 10%,增效显著;
经过两次改造,特别是管道的合理优化,供气系统可再支持产能提升10%的供气需求
①.更换空压机,系统运行功率下降 14.8kw,下降24.1%;
②.经过供气管道优化,系统运行功率再下降 6kw,下降20.8%;
③.100A 空压机负载不足 50%,选型偏大;
①.经过两次改造,供气系统平均每小时省电 20.8kwh;
②.空压机负载低, 供气效率略有下降,供气成本未达到最优,55kw 为最优选择;
①.单耗(产1m³压缩空气消耗的电度)有明显下降;
②.替换空压机,单耗降低 0.048kwh/m³,下降 23.8%;
③.管道优化,单耗再降低 0.022kwh/m³,总计下降 34.7%。
平均每个单品的压缩空气成本下降将近 4 成,单品价格优势提高;
①.更换空压机,年节电度 11.7,下降 24.2%;
②.供气管道优化,年节电度 6.4,下降 13.5%,共计 37.7%。
企业年度利润增收 14.5 万元,利润率提高。
一、管道深度优化
现有的管道存在多处不合理的设计(变径不合理、管程过长,没有形成环状供气、软 管较多等问题) 通过合理的管道整体改造活动,能够带来更为可观的经济成本收益。
二、漏气治理
①.生产设备用气点分布较广,用气点分散且管道布置较多,存在多处漏气点。
②.用气设备中多数设备内部存在漏气现象,原因:内部气动元器件问题和内部管道老化造成。
改善建议:通过末端管道治理,逐一排查利用合理的管道布置来代替现有的软管供气状态,减少接头存在数量,更换高品质气管元件。防止漏气发生。
针对设备内部漏气问题,需要统一检查漏气原因,统计原因类别。找出漏气原因,更换元器件,同时对大型用气设备进行进气阀门改造,做到关机停气的状态。
三、供气压力调节
将新增加的管道与原有的管道进行连通,形成环状供气,实现压力均衡的效果,从而降低整体压力最高值。
找寻全公司设备使用气压需求最高点,然后逐步尝试将空压机输出压力降低下来(每次 0.1KG),满足生产需求同时做到最低成本使用空压机。
节能效果显著,共计年节能量 18.1 万 kwh,节能率 37.4%, 年节能效益约 14.5 万元
塑编行业案例客户简介
杭州工享科技服务有限公司为企业定制塑编行业Mes系统,通过实施Mes系统可以达到降本增效降低单位能耗的目的。
目前实施了亚迦布(拉丝、圆织)年产值4千万、知良(圆织)年产值1.5亿、坤诚(拉丝)年产值4亿。
其中亚迦布科技有限公司使用系统后圆织设备平均利用率从85%提高到95%,单位能耗从0.37kwh/kg降到0.3kwh/kg使之与没有安装的设备形成对比。 初步尝到甜头后,该企业加深了应用,企业不但效率提高、能耗更少,在管理上,利用数据实现自动工资结算、实时生产统计、仓库自动动态统计、智能追溯、等功能。
浙江坤诚塑业有限公司4台拉丝机实施Mes系统以后拉丝工序从单位能耗从平均584kwh/t降到540kwh/t左右,设备利用率从平均86%提升到91.3%,操作人员的要求大大降低。
温州知良实业有限公司在实施Mes系统以后也在管理上实现了自动工资结算、实时生产统计、仓库自动动态统计、智能追溯、等功能,对企业竞争力有了进一步提升。
温州亚迦布科技有限公司 年产值4000万,公司拥有1条拉丝生产线,70台圆织机。2020年,工享科技对亚迦布整厂实施MES系统安装。
浙江坤诚塑业有限公司 是一家集塑编包装研发、生产、销售于一体的多元现代企业。公司位于温州苍南工业园区,总投资1个多亿,占地面积25000多平方米,总建筑面积4万多平方米,员工达600多人。目前,公司拥有8条拉丝生产线,600台圆织机。工享科技为其实施了5条高速拉丝生产线。
温州知良实业有限公司 是一家从事塑料制品技术研发,塑料编织集装袋、纸塑料复合袋、阀口袋、软包装袋、无纺布制品制造、加工、销售。 产值规模2亿,工享科技针对企业现状为知良实业140台圆织机进行MES改造。
企业 | 提升指标 | 实施前 | 实施后 | 折算年指标 |
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亚迦布 | 圆织机设备利用率提升 | 85% | 95% | 每年产量提升10% |
坤诚 | 拉丝机单位能耗降低 | 584kwh/t | 540kwh/t | 每年节省电约约43万度(按每年产量12000吨) |
提升具体项目 | 实施前 | 实施后 |
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订单追踪 | 订单进度无法知晓 | 通过系统订单进度一目了然; |
生产统计 | 生产统计依靠人工,数据精准度不够,且无法做到实时统计; | 自动化生产统计提升数据的及时性和准确性,系统计算工资,从而降低人工成本; |
品质回溯 | 出库无序,无法记录单个筒布的状况,人工记录,记错,漏记问题频发; | 精准掌握生产信息,一码溯源,生产过程全记录,客户投诉有依据; |
设备利用率 | 生产现场因为各种停机原因造成实际开工时间下降明显,生产产量降低 | 系统提醒设备状态,提醒相关参数,充分利用相互协作,提升实际开工时间提升产量; |
生产统计品质回溯 | 人工记录割袋入库信息,记错,漏记计算繁琐问题频发; | 自动割袋记录筒布信息(设备号,员工,上下机时间,长度、重量、克重)与地磅称重对接 ,生成编号,二维码,自动入库。 |
产销协调 | 仓库存量及生产在制情况不能直观准确了解,有加急订单不好安排,不能快速答复客户交期,订单流失严重; | 产销协调效率地提升降低沟通成本,赢得订单; |
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